改良的無刷電機操控體系
BDFM具有2套不同極數(shù)的定子繞組,這種復雜的電磁結構使其轉矩和磁鏈的計算較普通感應電機麻煩。將DTC引入了BDFM調速系統(tǒng),但該系統(tǒng)計算量較大,難以實現(xiàn),針對上述系統(tǒng)提出了1種轉矩和磁鏈的簡化計算方法,但是轉矩脈動較大。造成轉矩脈動大的根本原因在于該系統(tǒng)采用的常規(guī)DTC方法在1個采樣周期內只能輸出單一的電壓矢量,使得電磁轉矩增量在1個采樣周期內早已超過轉矩容差的限制。對感應電機的DTC調速系統(tǒng),眾多學者對其轉矩脈動問題做了大量的改進研究,如電壓預期法、矢量細分法、轉矩預測法等。這些方法能有效地降低DTC系統(tǒng)的轉矩脈動,但運算與實現(xiàn)都比較復雜,對微處理器處理速度要求很高。本文受電壓預測和矢量細分原理的啟發(fā),改進和優(yōu)化了常規(guī)的電壓矢量開關表,從而能在系統(tǒng)采樣時間為常規(guī)系統(tǒng)2倍的情況下減小轉矩脈動。在MATLAB環(huán)境下,建立了該改進系統(tǒng)的仿真模型,與文獻[9]中的仿真結果進行比較,結果表明這種改進的BDFM的DTC系統(tǒng)在低速范圍內可有效地降低轉矩脈動,改善定子電流波形,具有良好的動、靜態(tài)性能。
本文引用地址:http://www.bjwjmy.cn/article/201612/329408.htm1常規(guī)的BDFM的DTC原理系統(tǒng)采用轉速、轉矩雙閉環(huán)控制方案所示。其中,BDFM在轉子速dq0坐標系下的數(shù)學模型,速度調節(jié)采用PI調節(jié)器,其輸出作為轉矩給定Tg。功率繞組和控制繞組的相電流及控制繞組相電壓經三相兩相變換(3/2變換)轉換為、分量后作為磁鏈、轉矩觀測器的輸入。磁鏈、轉矩觀測器的輸出sc和Tfd分別進入磁鏈滯環(huán)和轉矩滯環(huán),與給定磁鏈g和Tg進行比較,實現(xiàn)對磁鏈和轉矩的兩點式和多點式(BangBang控制)調節(jié)。磁鏈位置角是控制繞組磁鏈與坐標軸之間的夾角,即r=arcsin(c/sc)。
2本文的改進方案
從上述的分析可知,常規(guī)DTC系統(tǒng)中,根據轉矩、磁鏈、扇區(qū)的計算結果在1個采樣周期內只能輸出單一電壓矢量,若把1個采樣周期分成多個時間段,每個時間段恰當?shù)夭迦肓闶噶?,既可使單一電壓矢量的有效作用時間減小,使其對轉矩增量的作用在1個采樣時間內不至于超出轉矩的容差限,使得轉矩脈動減小。
設定子磁鏈處于扇區(qū)1內,逆時針旋轉,則有5個電壓矢量供選擇以補償磁鏈和轉矩的偏差,選V2、V3可使轉矩增加,V5、V6可使轉矩減小,V0也可使轉矩減小,但效果不如V5、V6強烈;V2、V6可使定子磁鏈增加,V3、V5可使定子磁鏈減小。本文將1個采樣周期分成3段,設定子磁鏈處于扇區(qū)1內,以電壓矢量V3為例,因V3對轉矩的作用非常強烈,故其作用時間不應持續(xù)至整個采樣周期,應恰當?shù)夭迦肓闶噶俊樽裱钚¢_關頻率原則,在第3個時間段或第2、3個時間段內插入零矢量,即在1個采樣周期內,分3個時間段依次插入V3V0V0或V3V3V0。
對電壓矢量V2,因其對轉矩的作用效果不是很強烈,故依次插入V2V2V0,從而可使電磁轉矩不致在1個采樣周期內超出轉矩容差限,從而有效減小轉矩脈動。其余的扇區(qū)依此類推,不再贅述。
本文將磁鏈圓細分為12個扇區(qū),采用改進后的控制方法,將每個采樣周期分為3段,每段構造獨立的開關表進行控制,從而在低速范圍內有效地減小轉矩脈動,并改善定子電流波形。這種方法不會增加系統(tǒng)的復雜程度,而且可在采樣時間為常規(guī)DTC系統(tǒng)的2倍的情況下減小轉矩脈動。
3改進的BDFM的DTC系統(tǒng)及其仿真模型
對常規(guī)的BDFM的DTC系統(tǒng)改進后,不同之處在于電壓矢量開關表的選擇由轉矩、磁鏈、扇區(qū)以及時間控制器4個信號共同決定。時間控制器可將每個采樣周期均分為3個時間段,形成2個控制量分別去控制每個小時間段內的電壓矢量開關表,此表可采用1張二維表格進行查詢,這使得整個控制變得相當簡單、明了。
3.1時間段控制器的模型
在MATLAB環(huán)境下,本文設計了1種時間段控制器,使其經過一定的運算后生成2個控制量,再經過比較判斷得到3個控制信號,進而能按照采樣周期的3個時間段依次獨立控制3張電壓矢量開關查詢表,從而構造逆變器的脈沖控制信號。
3.2矢量開關表的控制模型
本文應用MATLAB中的三維數(shù)據表直接構造電壓矢量開關(薄膜開關的結構和類型)表,再經過上述時間段控制器的處理便可形成需要的電壓矢量開關表。其中,三維數(shù)據表是由M文件構造的,比較簡單。
3.3系統(tǒng)的仿真參數(shù)及仿真結果
在SIMULINK下,用上述方法構成系統(tǒng)的各個模塊,建立了改進的BDFMR的DTC系統(tǒng)的仿真模型。
331仿真參數(shù)
仿真中所用電機功率繞組功率為1.5kW,控制繞組0.55kW,繞組接法為3Y-3Y,極數(shù)為6/2,6極為功率繞組,2極為控制繞組,其電機參數(shù)為Rp=0.81,Lsp=80mH,Mp=0.89mH,Rc=0.81,Lsc=630mH,Mc=4.3mH,Rr=1.57,Lr=0.04mH,Kd=0,J=0.02.
332仿真結果
本文將改進的BDFM的DTC系統(tǒng)的采樣時間設置為傳統(tǒng)的DTC系統(tǒng)的2倍進行了系統(tǒng)仿真。
雖然加大了采樣時間,但由于本文在1個采樣時間加入的電壓矢量規(guī)則,使得逆變器的開關頻率基本不變。分別給出了傳統(tǒng)DTC調速系統(tǒng)與本文所提出的改進系統(tǒng)的仿真結果。系統(tǒng)空載起動,給定起動轉速600r/min,1s時調速至800r/min,2s時突加負載至4Nm.可見,改進的DTC控制策略可減小轉矩脈動,并改善了定子電流波形。該系統(tǒng)也具有良好的動態(tài)性能及快速性。
4結束語
本文所提出的改進的BDFM直接轉矩控制系統(tǒng),有效地降低了轉矩脈動,改善了定子電流及磁鏈的波形,且具有良好的動、靜態(tài)性能及魯棒性。而且,沒有增加系統(tǒng)的復雜性,實現(xiàn)起來簡單容易,具有一定的參考價值。
評論